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Operational overview of the first offshore production test of methane hydrates in the Eastern Nankai Trough

2014· article· en· 371 citations· W2011647863 sur OpenAlex· 10.4043/25243-ms

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Porte sur le CanadaSon objet est le Canada, où que soient ses auteurs.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants
0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

Abstract In March 2013, the world's first field trial of gas production from marine methane hydrate deposits was conducted in the Daini Atsumi Knoll area of the Eastern Nankai Trough off the Pacific coast of Japan as a process to bring gas hydrates under seafloor to valuable energy resource. The technique used to dissociate the ice-like material was "depressurization method" that had been applied in the previous production test in Mallik site, the Northwest Territories, Canada in 2007-2008. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) as a part of MH21, the Research Consortium for Methane Hydrate Resources in Japan planed and supervised the project with the funding of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), and scientific supports from the National Institute of Advance Industrial Science and Technology (AIST). One production well with two monitoring boreholes were drilled in the test site for the test. Along with the flow test operation, intensive data acquisition program was planned and implemented to understand behavior of methane hydrate dissociation- bearing sediments against depressurization. To realize high degree of drawdown in relatively shallow formation below deepwater, several downhole devices were designed and installed. The flow test started in the morning of March 12 and lasted until severe sand production forced to terminate the operation six days later. During the stable production term, gas flow rate was approximately 20,000m3 under atmospheric condition, and gas liquid ratio was larger than 100. A lot of data including formation temperatures, fluid pressure and temperature, and physical property changes in the formation were obtained. The data taken are under studies to verify applicability of the depressurization technique as a methane hydrate production technologies.

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La notice

Revue
Offshore Technology Conference
Thématique
Methane Hydrates and Related Phenomena
Domaine
Environmental Science
Établissements canadiens
Organismes subventionnaires
Mots-clés
MethaneCabin pressurizationSubmarine pipelineClathrate hydrateEnvironmental sciencePetroleum engineeringGeologyOceanographyHydrateEngineering
Résumé présent dans OpenAlex
oui